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环丁砜的再生方法

发布日期:2023/4/28 9:55:39

背景技术

粗苯经过加氢精制去除不饱和物、S及N等杂质后得到合格的加氢油,加氢油送入萃取塔进行非芳烃及芳烃的分离,在萃取塔内萃取剂(环丁砜)与芳烃互溶,而与非芳烃基本不能溶解,环丁砜的沸点温度达到220℃以上,芳烃溶解入环丁砜后,提高了自身的沸点温度,再通过蒸馏的方法,把非芳烃从塔顶提出,塔底富含芳烃的环丁砜(富溶剂)送入回收塔,利用芳烃与环丁砜的沸点差,通过蒸馏的方法实现芳烃与环丁砜的分离,塔底的环丁砜(贫溶剂)送回萃取塔,环丁砜循环使用,在整个工艺流程中,循环利用的环丁砜的纯度是确保非芳烃质量和芳烃质量的关键因素,一般需要确保其纯度在97%以上,所以为了保证环丁砜的纯度,在循环管线上引出部分环丁砜送入再生塔,通过汽提蒸馏的方式去除环丁砜中的微量杂质。

以上环丁砜气液抽提工艺在国内粗苯加氢精制行业应用广泛,采用此工艺可以实现三苯同时进行萃取分离,相对于两苯萃取工艺,可以少一步苯、甲苯与二甲苯及后馏分的分离,有利于节能。但是,由于粗苯原料中组成复杂,与环丁砜沸点接近的C8及以上的非芳烃含量高,会不断在环丁砜中富集,通过现有的再生塔蒸馏工艺对环丁砜进行再生,仅能去除贫溶剂中的固体杂质,无法提升贫溶剂中环丁砜的纯度,根据实际生产情况,环丁砜循环使用2个月后,浓度由99%下降至92%,非芳烃产品中非芳烃浓度由85%下降至50%,环丁砜循环使用4个月后,基本无法满足生产需求。

发明内容

本发明目的是提供一种操作简便且经济实用,并且能够有效地去除循环溶剂中的杂质,确保循环溶剂中环丁砜纯度的再生工艺流程。

为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

一种环丁砜的再生方法,其包括如下步骤:将含有环丁砜的循环溶剂与混合芳烃在萃取塔内逆向接触,通过气液抽提的方式,在萃取塔的塔顶得到纯度不低于85%的非芳烃,萃取塔的塔底得到富含芳烃的富溶剂,将所述富溶剂送入回收塔内,在真空条件下,通过蒸馏方式,在回收塔的塔顶得到非芳烃含量不大于3.5%的混合芳烃,回收塔的塔底得到去除了混合芳烃的贫溶剂,将所述贫溶剂总量的95%用于系统循环,送回萃取塔塔顶,贫溶剂总量的3%送入再生塔进行汽提再生,贫溶剂总量的2%与除盐水进行混合,送入油水分离槽进行静止分离,所述油水分离槽的顶部的油相间歇排入重苯产品中,槽底水相自流入汽提水换热器中,与送入塔顶部分的贫溶剂进行换热,水被汽化后送入再生塔作为汽提蒸汽,循环溶剂中的环丁砜通过泵输送回回收塔塔底。

作为优选方案,在溶剂机械杂质含量低时,也可以停开再生塔,贫溶剂总量的5%直接与除盐水混合,送入油水分离槽,顶部油相间歇排入重苯产品中,底部水相通过汽提水换热器与贫溶剂换热后,水汽化直接进入回收塔,循环溶剂中的环丁砜通过泵输送至回收塔塔底。

作为优选方案,所述除盐水的成分为去除离子的纯水。

作为优选方案,循环溶剂和混合芳烃的重量比为5:1~7:1,更优选为6.5:1。

作为优选方案,所述除盐水与贫溶剂的体积比为1:0.5~1:3,更优选为1:2。

本发明解决了环丁砜恶化的问题,确保了贫溶剂在循环过程中环丁砜纯度达到了97%以上,满足了工艺生产需求,同时非芳烃中非芳含量达到了95%左右,甲苯产品中的甲苯含量达到99.7%以上。

附图说明

工艺流程图

图1为本发明的工艺流程图。

具体实施方式

下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细阐述。

一种环丁砜的再生方法,其包括如下步骤:将含有环丁砜的循环溶剂与混合芳烃在萃取塔内逆向接触,通过气液抽提的方式,在萃取塔的塔顶得到纯度不低于85%的非芳烃,萃取塔的塔底得到富含芳烃的富溶剂,将所述富溶剂送入回收塔内,在真空条件下,通过蒸馏方式,在回收塔的塔顶得到非芳烃含量不大于3.5%的混合芳烃,回收塔的塔底得到去除了混合芳烃的贫溶剂,将所述贫溶剂总量的95%用于系统循环,送回萃取塔塔顶,贫溶剂总量的3%送入再生塔进行汽提再生,贫溶剂总量的2%与除盐水进行混合,送入油水分离槽进行静止分离,所述油水分离槽的顶部的油相间歇排入重苯产品中,槽底水相自流入汽提水换热器中,与送入塔顶部分的贫溶剂进行换热,水被汽化后送入再生塔作为汽提蒸汽,循环溶剂中的环丁砜通过泵输送回回收塔塔底。

作为优选方案,在溶剂机械杂质含量低时,也可以停开再生塔,贫溶剂总量的5%直接与除盐水混合,送入油水分离槽,顶部油相间歇排入重苯产品中,底部水相通过汽提水换热器与贫溶剂换热后,水汽化直接进入回收塔,循环溶剂中的环丁砜通过泵输送至回收塔塔底。

作为优选方案,循环溶剂和混合芳烃的重量比为5:1~7:1,更优选为6.5:1。

作为优选方案,所述除盐水与贫溶剂的体积比为1:0.5~1:3,更优选为1:2。

如图1所示,合格的加氢油从底部送入萃取塔,循环溶剂从萃取塔上部进入,塔顶采出合格的非芳烃,塔底富溶剂送入回收塔,塔顶采出合格的芳烃,塔底贫溶剂经过汽提水换热器换热后,大部分送入萃取塔,少量与除盐水混合进入油水分离槽内,油水分离槽顶部采出的油根据含水量的高低,分别送入粗苯或重苯产品中,底部液相送回汽提水换热器,除盐水大部分被汽化,汽化后的除盐水根据生产需要,可以直接送入回收塔,也可送入再生塔用于再生环丁砜的汽提蒸汽,汽提水换热器底部的液相进入缓冲槽内,缓冲槽内物料通过输送泵送回回收塔底部。在溶剂机械杂质含量低时,也可以停开再生塔,贫溶剂总量的5%直接与除盐水混合,送入油水分离槽,顶部油相间歇排入重苯产品中,底部水相通过汽提水换热器与贫溶剂换热后,水汽化直接进入回收塔,循环溶剂中的环丁砜通过泵输送至回收塔塔底。使用本发明,能够很好地解决循环溶剂中环丁砜质量恶化的问题,确保循环溶剂中环丁砜纯度达到97%以上,生产出的非芳烃纯度能够保证在85%以上,同时纯苯及甲苯的质量达到行业领先水平。

本技术方案中,回收塔塔底部分贫溶剂通过再生管线与系统需求的除盐水混合,混合后的送入油水分离罐中,在油水分离罐中实现C8及以上的非芳烃与环丁砜的分离,分离后的C8及以上的非芳烃排入重苯产品中,底部液相送入汽提水换热器,水汽化回到回收塔或再生塔,未汽化的环丁砜送入回收塔底,以上工艺流程为现有技术不具备的。本技术方案与原有技术相比较有以下几个优点:1、利用系统需要注入的除盐水为洗涤水,没有增加废水量;2、除盐水与贫溶剂的混合比例为1:2,这是摸索出的最经济且保证再生效果的比例;3、除盐水与贫溶剂混合后需要分离的时间为45min,根据分离时间设计了一个油水分离罐,具体为分离罐进料口至底部排出口为沉降区,进料口至上部排油口为油分离区,沉降区的体积与进料量匹配,沉降时间约为分离时间的2倍,上部油分离区体积约为沉降区的25%;4、利用了原有的汽提水/贫溶剂换热器,既回收了热量,又确保了回收塔塔底负荷能够承受再生后环丁砜回流导致的冲击;5、保留了原有再生塔去除固体杂质的功能。

本发明解决了环丁砜恶化的问题,确保了贫溶剂在循环过程中环丁砜纯度达到了97%以上,满足了工艺生产需求,同时非芳烃中非芳含量达到了95%左右,甲苯产品中的甲苯含量达到99.7%以上。

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